ヘッド取り外しのデザインエンジニアリングと安全評価

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2025年1月16日 (木) 15:40時点におけるKurata Masaki (トーク | 投稿記録)による版 (→‎参考文献)
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 TMI-2炉での圧力容器ヘッドの取り外しは、燃料・デブリ取り出しを進める上での重要ステップである。ヘッド取り外し工程に係るプラント側設備の整備と、取り外し方法・ツールに関するデザインエンジニアリングと安全評価は、ヘッド取り外しの2年以上前に開始されている。ヘッド取り外しに向けて、一次系冷却水(RCS: Reactor Coolant System)の圧力バウンダリーを開放するには、圧力容器周囲を除染し遮蔽物を設置するだけでなく、事故炉に固有の条件を考慮しつつ様々な準備作業が必要とされた[1]。そこで、RCS系内の未臨界度とホウ素濃度、カバーガス中に含まれるKr-85の放出方法、放射線分解で発生が継続している水素対策、デブリの自然発火可能性、ヘッドやプレナム構造物などの重量物の取り扱い、作業環境の線量、などについて解析・評価が行われた。また、ヘッド取り外し作業で用いられる設備やツールの作業信頼性と運転性を向上すること、さらに、作業中の安全性や被ばく線量の評価も必要だった。これらのエンジニアリング設計の結果を受けて、既設の機器について現状調査と改修、あるいは新たな機器の設計製作が行われた。具体的には、ヘッドの3点支持吊り上げ具(Tripod)の着脱方法の改良、緊急時にヘッド周りに注水するためのCanal Plateのシール性の改良、作業時間を短縮するための圧力容器固定鋲(Studs)を緩める治具と方法の改良、等が行われた。作業員の被ばく低減策として、ヘッドを移動して貯蔵した後ただちに、圧力容器上部にIIFと遮蔽プラットフォームを設置し、上部プレナム構造物を水没させて遮蔽する方法が採用された。通常燃料の交換時に用いるIIFを改良し、ガスケットと締めつけ治具を取り付けることで、圧力容器上に設置後にその内部に水位が形成され、さらに、次段階のプレナム構造物取り外しする際には固定されるように設計された。

 デザインエンジニアリングは3個のグループに分かれて行われた。

  1. 作業安全性の評価と解析(許認可対応の文書作成を含む)
  2. プラント側の設備・機器の改良あるいは新設・調達
  3. ヘッドリフト・移動・貯蔵用の機器・ツール、および周辺サポート機器・ツール、の改良、あるいは新規設計と機能確認

 この項目では、その概要をまとめる。

参考:圧力容器ヘッド取り外し計画

参考:Quick Look計画

作業安全性の評価と解析

図1 最初に仮定された臨界解析用の体系模式図 [2]
図2 Quick Look調査後に修正された臨界解析用の体系模式図 (a)左図:燃料集合体 (b)右図:炉心体系 [3]

臨界性評価

 ヘッド取り外しに向けた最初の工程となる、内部調査(Quick Look)前に、圧力容器内の仮想的な体系で、臨界までのマージンの計算が行われた[2]。ついで、Quick Look後に、実際の炉内の損傷状態と最初に設定した仮想体系を比較し、最初の仮想体系での臨界までのマージン評価の有効性が確認された[3]。

 最初の解析では、保守的に、静的な体系での臨界解析をするという観点で、圧力容器内の最悪な配置を2パターン設定した。

  1. 合理的に最もありうる体系(Postulated Credible Condition): 50%の無傷の燃料集合体が切り株状に残留している上に50%のデブリが堆積している
  2. 最悪の仮想体系: 炉心が100%損傷し、最も臨界になりやすい状態で堆積している

 図1にPostulated Credible Conditionでの体系を模式的に示す[2]。円筒形状の炉心部に、ホウ素濃度3500ppmの冷却水を配置し、177体の燃料集合体を、U-235富化度が異なる3バッチに分類して配置した(バッチ1:61体、バッチ2:60体、バッチ3:56体)。燃料集合体は、15x15で、うち208本が燃料棒、1本が計装案内管、残りの16本が、制御棒(Ag-In-Cd)、APSR(Ag-In-Cd)、可燃性毒物棒(Al2O3-B4C)のいずれかという配置とした。燃料棒はUO2ペレットとZry被覆管で構成された。事故後の冷温停止以降、RCS系内の圧力と水温が次第に低下し、さらにFPインベントリも低下している。これらは臨界解析への影響は軽微だが、その効果もレビューされている。炉心部では、50%の燃料棒が損傷し、50%は無傷で切り株状に残留したと仮定された。この2つのパターンで臨界解析を行うことで、十分に保守的な評価になるとされた。

 さらに、炉心の外(下部プレナム)に堆積しているデブリについても解析が行われた。その解析モデルは、以下の3つの仮定に基づいていた(ホウ素濃度3500ppm)。

  1. 圧力容器の底部に、装荷されていた最も富化度が高い燃料集合体の50%に相当する球(燃料集合体19体分に相当)を配置
  2. その上の圧力容器下部に、炉心物質の残り50%からなる円柱(図1の切り株燃料集合体領域)を配置
  3. 炉心上部には、炉心からの燃料物質の崩落に対応させた円筒(炉心中央部50%が空洞)を配置

 TMI-2炉での、未臨界度については、NRCによりリカバリーモード(廃炉期間中の条件)が許認可基準として提示されていた[4]。

  • 未臨界度は、常に、keff<0.99
  • 冷却水中のホウ素濃度は、3000ppm以上、4500ppm以下(#後者は、臨界条件ではなく、水中のホウ素溶解上限から設定)
  • 冷却水の水温は、-1℃以上、138℃以下

 B&W社による安全評価解析では、さらに厳しい条件として、keff<0.98が用いられた。


 解析の結果、Postulated Credible Conditionではkeff=0.943、炉心100%損傷ではkeff=0.977、下部プレナムへのデブリ崩落では、炉心部と下部プレナム部ともにkeff=0.902という値が得られた。いずれも未臨界度が維持される結果が得られた[2]。#しかし、ヘッド移動中の重量物落下による燃料配置の急激な変化の評価には対応していないとされた

 次に、APSR挿入試験、CRDMのリードスクリュー取り外し作業、Quick Look調査の過程で得られた情報に基づいて、より現実に近い体系での解析が行われた[3]。この時点では、炉心上部の空洞とその下のデブリベッドの存在が確認されていたが、炉心下部や下部プレナム領域の正確な物質配置は不明であった。しかし、いくつかの炉心損傷モデルを用いて保守的な計算が行われ、十分なホウ素濃度を提供することで、未臨界性が維持されることが確認された[3]。図2(a)(b)に、改良モデル(Quick Lookモデル)の概要を示す。炉心部では上部約1.5mの燃料棒が崩落して空洞形成し、その下に約35cm厚のデブリベッドを配置した。デブリベッドの下には約35cm厚さの稠密層を配置した。デブリベッド層と稠密層(#溶融凝固層に相当)中では、70%の破損燃料と30%の無傷な燃料が混合していると仮定された。また、燃料成分の充填率は65~80%の範囲で感度解析を実施した。デブリ中のUO2密度は、6.0~8.6 g/cm3とした(無傷の燃料集合体断面では、3.07 g/cm3)。解析の結果、より現実的な体系での臨界条件は、前述の仮想条件より過酷ではないと評価された[3]。#しかし、ヘッドと支持構造物が落下して圧力容器にぶつかった際に起こりうる燃料再配置に起因する反応度は十分に解析できていなかった

 ヘッド取り外し作業中の重量物落下により、炉心部での燃料体系に形状変化が起きたケースに関する臨界解析は、すべての燃料棒の50%の被覆管が破損していたという仮想条件を基準として行われた[5]。この解析では、重量物落下前の条件として図3に示す体系が仮定された。炉心上部に空洞を配置し、その周辺に最もU-235富化度が高い燃料集合体を円周状に配置した。これをバッチ3とした。炉心中央には、デブリベッドと溶融凝固層を配置し、これをバッチ2とした。炉心下部には無傷の切り株状燃料を配置し、これをバッチ1とした。なんらかの作業中での重量物落下により、炉心周辺部の12%の燃料が損傷し崩落すると仮定し、さらに、炉心の反応度に影響するすべての因子を最も臨界しやすい条件で最適化して解析が行われた。まず、もっとも反応度が高くなる体系で周辺燃料集合体が崩落すると仮定した(#つまり、バッチ3が、バッチ1とバッチ2に挟まれて堆積(図3(b)))。この条件では、すべての炉心物質が均質に破損したよりも高い反応度状態を作ることができる。この保守的な体系においても、冷却水中のホウ素濃度が3500ppmであれば、未臨界度が維持されるという解析結果が得られた(keff=0.988)。さらに、より現実的な体系変化として、バッチ3は、バッチ1と2の上に堆積されると仮定した(図3(c))。これは、周辺部に残留している無傷の燃料集合体が、ルースデブリベッドの上に倒れる状況を想定している。さらに、最初のモデルでは均質サイズのデブリ粒子を配置したが、ランダムなサイズのデブリ粒子がランダムに混合しているというデブリベッドを仮定した。デブリベッドに混入している構造物成分の効果も考慮された。ここでは、ホウ素濃度を3700ppmとおいた。この、より現実的な体系変化ケース(Postulated Credible Condition)での実効反応度係数はkeff=0.944だった。#しかし、12%以上の燃料崩落があった場合には、このモデルでは対応できないと追記されている

崩壊熱除去

図4 Quick Look調査とヘッド取り外し時の冷却水水位 [参考文献6,7に基づいて作成]

 Quick Look調査、さらに、ヘッド取り外し作業では、RCS系の水位を下げる必要があった。ヘッド取り外しでは、プレナム構造物のカバープレートの下30cmまで水位を下げる必要があった。圧力容器内の冷却水量が減ると、崩壊熱の除熱性能が低下する可能性があった。NRCの規制基準では、自然冷却条件で、RCS系の水温を制限値である75℃以下に維持する必要があった。図4に、Quick Look調査及びヘッド取り外しの際の水位を示す[参考文献6,7に基づき作成]。事故後の冷温停止状態での水位は、建屋床面からおよそ335フィートに維持されていた。Quick Look調査では、CRDMのリードスクリューをとりはずして小型カメラを挿入するために、水位を約5フィート低下させる必要があった(#リードスクリューとスパイダーの接続部の下まで)。さらに、ヘッド取り外しでは、水位をヘッドフランジレベルの下、すなわちプレナムカバーの数cm下まで、下げる必要があった。保守的な条件での温度解析により、崩壊熱が次第に低下するため、1982年12月以降であれば、ヘッドリフト時の水位まで下げられるという結果が得られた。さらに保守的な条件として、水位をさらに圧力容器のノズル底部の位置(314フィート)まで下げた条件でも解析が行われた。このケースでは、1984年1月以降であれば、水位低下可能という結果が得らえた[6]。これらの評価結果は、Quick Look調査の安全審査に用いられた。

 次に、Quick Lookで得られた炉内状況に基づいて、より現実的な条件での解析が行われた[7]。追加解析では、Quick Look調査の際に行われた建屋の気温と冷却水の水温の連続測定結果を、解析のベンチマークに用いた。当初実施された解析結果は、実測値に対して、かなりオーバーエスティメートになっていることが確認された。その理由として、蒸気発生器やコールドレグからの除熱を考慮していないこと、ANSIコードによるソースターム評価がオーバーエスティメートであること、建屋側の気温変化を考慮していないこと、RCS系内の熱容量を過小評価していること、などが挙げられた。

 新たに実施された解析では[7]、ヘッドリフト時の水位でのRCS系冷却水の水温は、ベストエスティメートと保守的条件で、それぞれ49℃と84℃(1983年7月時点)となった。保守的解析条件では、1984年7月時点では66℃になった。さらに水位を下げた条件では、それぞれ52℃と83℃と評価された。保守的解析では、1984年7月時点での値は66℃となった。1984年7月時点では、いずれの解析値も、規制値を下回ることが確認された。

冷却水中のホウ素濃度の希釈

 ヘッド移送中に、冷却水中のホウ素濃度を3500ppm以上に維持する必要がある。予定通りに作業が進んだ場合には、ホウ素濃度の希釈は起こらないが、不測の事態により、ホウ素を含有しない水が混入するケースについて、安全評価が行われている[8]。その防止策として、蒸気発生器での一次系水圧と水位を二次系より高く維持すること、および、リーク監視用に二次系に水位モニターを取り付けることが提示された。また、緊急時の注水系にはホウ酸水を用いること、ヘッド移動中には冷却水処理系とのバルブを閉めること、などが提示された。

放射性物質の飛散、ガス放出解析

 ヘッド取り外し作業中の、環境への放射性物質の放出についても解析評価が行われた[8]。ヘッド取り外し作業での放射性物質の環境放出の主要因は、放射性の粉塵と想定された。ヘッドリフトと移動の間であっても、格納容器から放射性物質の放出は、規制値以下に抑制されている必要がある。

 放射性微粒子については、ヘッド側面にカバーを取り付けること、ヘッド取り外し後の圧力容器上部に、ホウ酸水スプレーできる設備を設けること、圧力容器解放後に建屋換気系のフィルターにより環境に放出されないこと、が提示された。トリチウムについては、RCS系冷却水中のトリチウム濃度が、この時点では0.05μCi/ccと小さい値であり、建屋地階の滞留水や、建屋内機器の除染に用いられいる循環水中の値よりも小さいことから、ヘッド吊り上げに対する新たな対策は必要とされなかった。一方で、ヘッドリフトと移動作業中に、圧力容器上部に滞留していたKr-85が放出される可能性があった。Kr-85放出は、重量物の落下や予想外事象で追加されて起きる可能性も考えられた。そこで、以下の仮定でKr-85の環境放出が解析された。

  • スクラム時のKr-85量は、9.6 x 104Ci
  • すでに環境放出されたKr-85量は、4.46 x 104Ci(#あらかじめ実施された建屋パージ作業の際に放出された)
  • Kr-85の崩壊については、1983年1月時点の値を使用
  • ヘッドリフトと移動作業中のオフサイトでの線量増加は、主に、圧力容器内に残留していたKr-85の短時間での放出で発生
  • 事故時のX/Q値は6.1 x 10-4s/m3

これらの仮定に基づいた解析により、Kr-85の最大放出量は、3.74 x 104Ciと評価された。解析値に基づいて、規制ガイド1.109と線源/被ばく量変換表を用いて解析すると、敷地境界でのγ線による最大被ばく線量は、12mrem、ベータ線の肌での被ばく線量は980mremと評価された。これらの解析では、重量物の落下事象によるKr-85の放出の効果は含まれていないが、重量物落下事象による線量増加は、残留しているKr-85を保守的に見積もった場合でも、25%以下であると評価された。

 水素については、RCS系内のカバーガスの分析により、水素燃焼条件には達しないことが確認された。さらに、ヘッド取り外し作業中は、ヘッド内部が喚起されるため、十分に水素が希釈されると評価された。ヘッド解放後にも、わずかづつ水素発生が継続するが、建屋雰囲気の換気と希釈しての放出で十分に対応できると評価された。

デブリの自然発火性

 デブリの自然発火可能性については、別途検討結果を示している。結論としては、ヘッド撤去で、付着デブリが大気に曝されても、自然発火する可能性は極めて低いとされた[9]。

参考:デブリの自然発火性確認試験

圧力バウンダリの喪失

 ヘッド取り外しの準備作業として実施される、ヘッド固定鋲(Studs)の緩め作業を実施した段階で、RCS系の圧力バウンダリは失われる。しかし、それ以外の安全システムが、環境への放射性物質放出を防止するため、以降は、圧力バウンダリは必要ないとされた[8]。

重量物落下、ヘッド落下の影響評価

 ヘッドリフトと移動作業中の重量物とは、ヘッド構造物(吊り上げ具を含む)、改良IIF、CRDM、作業プラットフォームの支持構造物、および取り付けられた遮蔽体や支持構造物である。それ以外の重量物である、IIFのカバーや遮蔽プレートは、ヘッド移送の後に取り付けられたため、この解析の対象外である。これらの重量物のうち、総重量が約170トンとなるヘッドと周辺構造物の仮想的な落下が最も重要な事象となる。一方で、NRCにより、軽水炉プラントにおける重量物落下のガイドラインが示されている[10]。

 重量物の取り扱い方法については、ガイドラインを参照して、TMI-2ではポーラークレーンでの取り扱い重量が設計上限値の2.5分の1であること(#500トンに対し、170トン)、重量物の吊り上げ時間は手順を工夫して最小化すること、モックアップ試験を行うこと、ポーラークレーンの負荷試験を行うこと、リフト吊り上げ作業をステップバイステップで進め、軸ずれや、高さ範囲の逸脱、などが起こらないようにすること、が提示された。

 重量物落下の影響評価としては、圧力容器およびその周辺の安全関係機器の上にヘッドと周辺構造物が落下した時の影響が評価された。圧力容器へのヘッドの落下解析では、圧力容器と周辺機器は、ヘッドと付属物が1.4mの高さから落下しても衝撃に耐えることができると評価された。そこで、ヘッド取り外し工程では、圧力容器周辺ではこれ以上の高さまで吊り上げないこととされた。ヘッドの高さが、1.4mを越えないようにモニターする機器があらかじめ設置された。臨界安全系や熱除去系の機器にさ、ヘッドが落下したケースについては、ヘッドが直撃した機器は機能しないと仮定し、必要なシークエンスにおいて代替機器がどのように機能するかが確認された。一度限りのヘッド落下では、代替機器が機能して、安全システムが喪失しないと結論された。これらの解析に加えて、上述したように、ヘッド崩落時の燃料体系の形状変化についての未臨界解析が行われた[4]。

遮蔽

 ヘッド取り外し前に、圧力容器内の線源評価をサポートするためのデータ取得が行われた。それらは、(a)Quick Look前に引き抜かれたリードスクリュー表面の汚染状態の分析結果、(b)圧力容器炉心部(冷却水中)のデブリベッドから圧力容器ヘッド内までの電離箱線量計の測定値、(c)圧力容器ヘッド内のTLD測定値、であった。これらのデータに基づいて、圧力容器ヘッド内のソースタームの評価が行われれ、さらに、ヘッド取り外し作業での被ばく線量評価が行われた。これらの解析結果は放射線防護の基礎データになった。

火災

 ヘッドには可燃性の物質がほとんどないので、ヘッド取り外し作業で追加すべき火災対策は必要ないとされた。

技術評価/安全評価レポート

 上述した解析評価に基づき、ヘッド取り外し作業について、以下の安全評価レポートが準備された。

  1. ヘッド内部での線量に関する安全評価レポート・・・ヘッドと支持構造物が撤去されるときの線量評価に利用
  2. 2段階で実施されたヘッド固定鋲(Studs)ゆるめ作業の内、第1段階で実施されたStuds緩め作業と最大で5個までのStuds取り外しの安全評価(#実際には、第1段階で取り外されたのは2個)・・・Studs緩め作業後の残留圧力の評価に利用
  3. ヘッド取り外し安全評価・・・ヘッドと支持構造物の取り外し作業において、公衆への安全リスク、健康リスクがないことの説明に利用
  4. IIFでの冷却水処理系の運転に関する安全評価・・・圧力容器内冷却水処理の連続フローシステムの設置に利用

プラント側の設備・機器の改良あるいは新設・調達

ここから、

圧縮空気システム

 事故以降、建屋内の雰囲気系は、冷却水系が事故由来水で汚染されたため、循環不可とされた。新たなガス循環系が設置された、循環機器は建屋の外。さらに建屋貫通孔の改良。圧搾空気を各種ツールに供給する方法を以下に示す。

(i)           呼吸、冷却

作業員の一部は、自給式の呼吸器を装着する必要(粉塵対策)。

一部は、防護服の着用や長時間の滞在によって経験した熱ストレスの結果、体の冷却を必要とした人もいます。

これらのためのシステムが設計された。2器のオイルフリーローターコンプレッサー、2器の冷却ドライヤー、エアレシーバー、フィルターからなる。一酸化炭素用の警報機も取り付けられた。これらは、全天候性であり、補助建屋の屋根の上に設置された。レシーバーのオフガスは、原子炉建屋に排気された。しかし、ヘッド取り外し作業にここまでの対策は必要とないとされ(建屋の空調が改良された)、このシステムは設置されなかった。

(ii)          作業用の空気

固定鋲を緩める作業では、空圧式のツールを使い、そのための空気供給が必要。

事故後に搬入されたシステムでは容量不足。作業員の呼吸と冷却系にも供給が必要。

上述の呼吸システムをキャンセルする前に、既設の建屋吸気系が改良された(事故で汚染された部分を切り離し)。汚染がないことを確認し、このシステムが建屋換気と冷却に使われた。

(iii)        機器用の空気

計器用空気は、圧力容器に設置されている水位計の操作と、IIF 水処理システムの操作に必要。

元のプラントでは、なんの空気供給系もなかった。また、必要な空気量はそれほど多くなかった。そこで、ポータブルコンプレッサー/レシーバーが建屋内で使用された。空気供給ホースとポータブルの分岐管/連結管が使用された。


2.    燃料移送Canalの給水排水系

遮蔽が必要な時にCanalに給水、必要なくなったら排水するシステム。

元の系統は、バルブが高線量域にあり、アクセス不可。

(i)           Canal給水系

既設の使用済み燃料冷却系と原子炉建屋貫通孔を改良。空圧式のダイアフラムポンプ、分岐管、ホースネットワークを追加èFuel Transfer Canal (FTC) fill系。(図A-4)

既設の糸巻型浄化器とホウ酸水用のろ過器を撤去、直接BWSTか使用済み燃料冷却ポンプから、給水できるようにホースを接続。

これにより、水のフローは、新設のダイアフラムポンプに流れ込み、そこから原子炉建屋貫通孔に流れるように改良。IIFへの最初の給水にも使用。

(ii)          Canal配水系

浸水型のポンプをFTC系統に設置。排水系は、2個のSS配管プラグを使ってポンプの下に独立して配置。(図A-5)

サイズ不適合で直接プラグを取り付けることができないため、床レベルで排水ラインを遮断する必要があり、FTC 排水ポンプは FTC 床上に水平に配置されました。

SDS(submerged deminelizer system)系の制御スイッチを使ってポンプを駆動。

RCBT(REACTOR-COOLANT-BLEED TANK)

ゴム製のホースが、FTC排水ポンプから、排水分岐管に接続された。分岐管には、他に、建屋地階のジェットポンプ、IIF処理系が接続された。Canal配水系が稼働しているときは、他の系統は閉鎖。

SDSに接続。SDSフィルター通過後に、RCBTへ。


3.    IIFの水循環プロセス、水位モニター

(i)           IIF水処理

冷却水中のRI濃度を一定値以下に維持するため。IIF設置後から稼働。バッチ処理でSDS系を通過させて使用。同時に圧力容器グレードの水を供給。(図A-6)

浸出ポンプがIIF上部から排水。そのヘッドは、SDS を通る流れを最大化するための SDS 設計圧力と等しかった。分岐管はCanal配水系とホースで接続(3系統連結)。

SDS系へ、水溶性のFP除去。0.95L/sの最大処理量。SDSèRCBT

RCBTから圧力容器に還流。

(ii)          IIF水位モニター

建屋外につながるdecay heat letdown系につながっている

圧力容器内の窒素圧、ベント後の建屋圧をさし引くための基準レグつき

カメラ調査前に設置、Underhead Characterization中に使用

排水中の水位もモニター可能

IIF設置後に、追加の水位監視系を設置。バブラー系。(A-7)

バブラーチューブをIIF内に挿入。2本目のチューブはIIFカバーの下に挿入。

指示値は建屋外のSDSのパネルに表示。水位範囲を超えると警報表示。水位の範囲2フィート以内。窒素圧は200kPa


4.    ヘッド貯蔵スタンド

通常の重量物の据え付け方法に課題。高線量対策が必要。

予想される高い放射線レベルにより、ヘッド付近での視認や位置決め操作は不可能。

ヘッド移動中に下部を保護する必要があり、近くで操作できたとしても、一層高難度に。

対策オプションとして、

-既存スタンドの改良

-より簡素な作りのスタンドに入れ替え

-既存システムで

検討の結果、結論として、簡易スタンドに交換が提案された。

しかし、最終的に、現場で行われた他の変更により、提案されたヘッドストレージスタンドの変更は不要になりました。


5.    ヘッド取り外し吊り上げ具

吊り上げ具は、Internal Handling Extension、ロードセル、ロードセル取り付け具、Turnbuckle、Pendant、吊り上げリング、3本の牽引スリング(A-8)

スリングは吊り上げ側(Tripodなど)と閉鎖ハンドの吊り上げラグに固定。

ポーラークレーンにとりつけ、157トンのヘッドと支持構造物を移送。

移動前の、十分な検査、負荷試験、各治具の機能確認、により成功した。

(i)           ロードセル

214トンのポーラークレーン負荷試験で確認

ヘッドと圧力容器の固着状態と最終的な吊り上げ重量の情報提示

(ii)          Tripod

荷重を均等化するための治具

スリング(吊り索)とポーラークレーンの間の接続サポート

ワークショップで、機能確認試験(通常の170トンx150%の負荷試験、QCにより溶接部の強度やポーラークレーン取り付け条件を解析して条件を算出)

(iii)        Internal Handling Extension

ロードセルとTripodの間の接続

QC制御の機能確認試験と、ポーラークレーン負荷試験で性能確認

170トンx150%条件

(iv)         Turnbuckle, Pendant

2個のターンバックル/ペンダントアッセンブリは、スリングの長さとヘッドの水平位置を調整するために使用

2号機のターンバックルにクラックが見つかったため、1号機のものと交換。

同様に、機能確認試験とポーラークレーン負荷試験

(v)          スリング

既存品を検査するかわりに、新品のスリングを調達。

最小の破断重量は417トン

ソケットエンドフィッティングにより、スリングの破断強度が最大限に発揮される構造。

スリングとフィッティングは機能確認試験(製造業者により、417トンの40%で)

(vi)         リフトラグ

鉄製のプレート。ヘッドに完全溶け込み溶接でとりつけ

強度は事前確認。以前の同等品の経験。


6.    Canal シールプレートの改良(A-9)

不足の事態対応策として、Canalが水没できるように準備。

長期間のシール(圧力容器とCanalの間で、圧力容器側へのリークを最小化しつつ)

改良は、新型ガスケット取り付けとシーラントの注入、さらにクランプシステム(ガスケットとシールプレートの圧着)導入。

ガスケットはシリコン製、CSPとCanalと圧力容器の接触面に取り付け。CSPをかしめた後にシリコンシーラント注入。

ガスケットはワークショップで実寸試験、200kPa空気圧、水試験でリークなし(ガスケットだけの試験)。つづいてシーラント注入試験。シーラント剤の水環境試験。

14個のクランプとりつけ。ワッシャー以外はSS製(耐食性のため)。

取り付け時のクランプ偏心を吸収するために、自動調整ワッシャーが使用されました。


7.    ビデオモニタリング

(a)吊り上げ時のヘッド水平位置決め、(b)移動前のヘッド下部の観察、(c)貯蔵スタンドのガイド鋲位置の確認、(d)スタンド上での着座位置確認

(a)では、3個のカメラ、パンチルト、ズーム、石英光照射。水平計の指示値を監視するため、吊り上げラグに合わせてヘッドに取り付けられました。移動中の傾きの許容値は、30cmあたり0.05cm。キー溝の固着を防ぐために、傾斜基準を満たすようにターンバックルを調整しました。


水平位置決めのあと、ヘッド下部の状態と付着デブリの様子を観察。また、ヘッド固定鋲の水平位置を越えていることを確認。モニタリングと操作は、D-ring上の退避スペースで。


スタンド側のガイド鋲15,45番の上で、ヘッドの15,45番穴の位置をモニター。

ヘッド着座後に、スタンドの上に取り付けてあったビデオに切り替え。ヘッドとスタンドの着座関係を最終確認。


8.    建屋循環水、チラー

建屋循環水系への冷却チラー設置も、建屋内作業を効率化するための重要作業。

2器の大型チラー(93.6トン)と2器のチラーポンプを、建屋循環水系に取り付け。建屋内室温20℃に。

長期間作業を可能にし、エントリー数を減らし、被ばく量を減らすことに寄与。発汗をおさえ、もともと予定していた発汗による肌汚染を減らすためのプラスチックスーツの使用がいらなくなった。

ヘッド取り外し作業を、アイスベストや冷却ファンなど使わずに実施。

参考文献

[1] P.R. Bengel, M.D. Smith, G.A. Estabrook, Appendix-A, Design Engineering Reactor vessel head Removal Activities, TMI-2 Reactor Vessel Head Removal, GEND-044, 1985.

[2] J.R. Worsham III, Appendix-A, Methods and Procedures of Analysis for TMI-2 Criticality Calculations to Support Recovery Activities Through Head Removal, BAW-1738, 1982.

[3] J.R. Worsham III, Addendum 1, Verification of Criticality Calculations for TMI-2 Recovery Operations through Head Removal, 1982.

[4] NUREG-0647, Safety Evaluation and Environmental Assessment, Three Mile Island Nuclear Station, Unit No. 2, February 11, 1980.

[5] J.R. Worsham III, TMI-2 Criticality Analysis for a Heavy Load Drop Accident in Support of Recovery Activities through Reactor Vessel Head Removal, B&W Document, 77-1146499-00.

[6] TMI-2 Decay Heat Removal Analysis, Babcock & Wilcox Report, 1982.

[7] G.A. Hipp, L.L. Losh, E.R. Miller, Addendum to the TMI-2 Decay Heat Removal Report of April 1982.

[8] GPU Nuclear, Safety Evaluation Report for TMI-2 Reactor Vessel Head, rev.5, 1984.

[9] V.F. Baston, W.E. Austin, K.J. Hoffstetter, D.E. Owen, TMI-2 Pyrophoricity Studies, GEND-043, 1984.